电厂内置无头除氧器用喷嘴代替了淋水盘式除氧器中的淋水盘,使结构简单,检修方便。因此旋膜式除氧器除氧器已取代了淋水盘式除氧器。喷嘴是旋膜式除氧器除氧器关键的部件,内蒙古内置无头除氧器常用的喷嘴型式有固定式和弹簧式。固定式喷嘴阻力大,不可调节,对负荷的适应性差,虽然额定出力时喷嘴雾化状况好,但低负荷时雾化得很差,甚至不能雾化,造成除氧效果恶化。
电厂内置无头除氧器它还采用双电动球阀装置,自控除氧,与液位自控溢流装置配套,组成闭式中压除氧系统,保证蒸汽凝水的二次汽化和新蒸汽对水面的正压,内蒙古内置无头除氧器保证了水泵防汽蚀所需的正压水头,采用进水预热、旋膜填料雾化、再沸腾三级加热除氧系统,使除氧效果大大提高,在保证除氧给水溶解氧<0.01mg/L的情况下降低蒸汽消耗,比传统高位热力除氧器节约蒸汽约5~10%,总的蒸汽浪费仅为2%左右,是真正的节能产品。
电厂内置无头除氧器采用先进的自动控制系统,能够做到汽水同步控制,当软水泵给除氧器补水时,蒸汽阀同步开启,蒸汽在除氧器中加热软水,并通过压力、温度监测反馈信号调节蒸汽补给量,使脱汽塔内压力维持在0.02-0.03MPa,脱氧水温度维持在103~105℃,实现较佳除氧,较低汽耗的理想工况。当软水泵停止补水时,蒸汽阀同步关闭,停止补汽,内蒙古内置无头除氧器避免了蒸汽的额外浪费。在热力除氧器的排气口也安装了调节阀来调节排气量,在保障氧气全部排出的同时使蒸汽的排出量控制在较小量。这样,除氧耗汽仅为锅炉蒸发总量的2%左右,比传统高位热力除氧器低5~10%。本自控系统由液位传感器、热电偶温度计、压力变送器、电控拒、蒸汽调节阀、蒸汽电动阀等组成。
无水液氨只对钢产生轻微的均匀腐蚀,电厂内置无头除氧器而经过压缩机冷凝后的液氨带有少量的冷冻油并吸附于容器内壁,对材料会起到保护作用。但是储存氨液的容器,如储氨器,在充装、泄氨或检修过程中,介质收到空气的污染,尤其是液氨中的氧含量,会增加碳钢和低合金钢破裂的敏感性。因此使用单位应提供氨液成份检查记录,内置无头除氧器生产厂家严格控制氨液中的氧、水、油等含量,以减少应力腐蚀。